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净化岗位事故分析报告

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发表于 2012-2-27 00:21:39 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
**车间事故分析报告

事故名称
      净化岗位氢气循环压缩机一段夹套冻裂

分析人


时间
**.1.11














   由于系统停车时间较长,,在巡检时发现C1001一段进口夹套有裂纹,随后通知保全工进行处理,在处理过程中循环水不通畅,发现夹套内有大量的冰块,分析原因是由于天气寒冷,循环水冻堵涨坏汽缸夹套。





原因


分析
1主观上操作工在停车后巡检质量差,岗位防冻工作没有彻底执行好。
2由于系统停车后循环水压力较低,管道回水较细不畅,也是造成冻裂的一个原因




防范措施





处理方案

1.加强操作工的巡检质量,提高防冻意识
2.在循环水回水加排放点,保证回水畅通。

















**车间事故分析报告

事故名称
系统温度升高

分析人


时间
**.02.26















2005年2月26日,夜班发现贫甲醇温度有所上升,贫甲醇温度由原来的-61℃升至-58℃,系统其它温度也有明显上升,工况只能勉强维持生产,初步分析为氨冷器有可能泄漏,经检测发现,氨冷器中醇含量最高达13%,氨冷器进行氨置换,同时发现氨冷冻一进压力滤网前后压差较大,氨冷器蒸发压力过高,经初步处理,工况有所恢复。




原因


分析

1.
氨中含甲醇影响氨的蒸发,氨的蒸发温度升高,氨冷器换热效果变差;
2.
氨冷冻机一进过滤器堵,造成氨的蒸发压力上升,蒸发温度上升。氨冷器换热效果变差。




防范措施





处理方案

1.
对氨冷冻一进过滤器前压力加强巡检;
2.
加大氨中醇的分析检测,并做好记录,发现温度升高及时处理;
3.
待系统停车,清理氨冷机一进滤网。









**车间事故分析报告

事故名称
      净化岗位硫化氢去老厂吹风气锅炉管线带醇

分析人


时间
**.1.11
















3月16日7:25V1005液位突然上涨,T1004塔顶温度升至
103℃,T1004、 T1005系统出现紊乱,通过联系,得知吹风气锅炉进口管排出甲醇。
  由于V1006罐,V1005罐液位已满,造成T1004压力升高,从而导致塔顶、塔底温度升高,T1004、T1005系统出现紊乱。




原因


分析
1.
V1006罐液位失灵,现场V1006罐已满,中控液位仍处于较低位置,未达到中控液位设定值,出口阀FV1044全关,致使甲醇通过V1006罐气相管线进入V1005罐,造成V1005罐液位瞬时升高,甲醇带入吹气锅炉;





防范措施





处理方案
1.打开LV1048降低V1005液位,开LV1044旁路及V1006底部导淋尽快降低V1006液位;
2.在PV1036B阀后加一分离器,分离出气体中的甲醇;
3.问题发生后,要求岗位安排专人对系统中的薄弱环节、出现过的问题、易引发事故的点,进行专人看管。中控和现场随时校对液位,对于事故举一反三,组织岗位人员进行学习讨论。
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