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5月24日,扬子石化1250万吨炼油改造项目中的首套15万吨/年干气回收乙烯装置成功开车。首套装置的建设投产,使得扬子石化成功从干气中回收出富含乙烯、乙烷等高附加值产品的富乙烯气,而富乙烯气是乙烯装置的低成本优质原料,实现了效益增值,预计每年可增效达3000万元。
此次开车,扬子石化攻克了管线吹扫、吸附剂装填、工艺参数设定等三大难关,确保了装置的成功开车。
管线吹扫:清洁度达到一尘不染
然而,该装置有140个程序阀,140根管线,管线密集,粗细不一,压力不等;并且弯头很多,气流量不大,吹扫难度很大,最为突出的就是原料气管线。该装置有10个塔,10条原料气管线,每根长约30多米;并且每根管线管壁都存在锈蚀,由于管线直径只有20公分,无法清理。
敲完一遍,开始吹扫,让人泄气的是,管线依然很脏,只能重新敲击,重新吹扫,一遍又一遍,连续20多遍,加班加点,连续一周时间。最终,当白布放在管口再次吹扫时,一尘不染。
吸附剂装填:500多吨吸附剂安全装填
除了管线吹扫的困难外,还有面临着吸附剂装填的难题。干气回收装置的吸附剂极易吸附水分,要求在装填过程中,尽可能减少与空气接触时间,以保护吸附剂的吸附性能。但是4月下旬装填过程中,南京连续潮湿阴雨天气,500多吨吸附剂、16个吸附剂罐,装填成了一大难题。
然而,吸附剂装填到4月29日时,天气又开始出现持续两三天的阴雨天气。就这样时断时续,到5月10日,500多吨吸附剂还是按计划安全完成装填,成功克服又一难关。
工艺参数设定:反复实践设定最佳参数
为了成功开车,此前,扬子石化炼油厂选拔10多名开车小组骨干成员到镇海、茂名等兄弟单位实习培训,长达2个多月,这些兄弟单位有着类似的生产装置,生产运行经验丰富。在开车之前,扬子炼油厂还从兄弟单位聘请多名开车专家来到现场,指导装置开车。
从装置投料,到产出合格产品这一关键阶段,为了寻找最佳的工艺参数设定,开车小组成员们费尽苦心。小组中的刘加强、冯冲、石庄子等骨干成员,24小时轮流跟班倒,精心调整每一个参数,并密切关注曲线走势,经过三四天反复摸索实践,他们最终在5月25日凌晨一点钟左右,将这组工艺参数调整到了最佳状态,装置产品质量稳定合格,实现了平稳运行。
目前,扬子石化干气回收乙烯装置产出的富乙烯气,已经成功送入扬子烯烃厂乙烯装置,每小时接受富乙烯气约4吨左右,实现了企业的降本增效。
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