再沸器蒸汽温度解惑
希望各位前辈能解惑:MDEA脱碳系统汽提塔再沸器用低压蒸汽加热解吸,原来的蒸汽压力在0.18~0.20 MPa,温度在157~159℃间;现在的蒸汽压力在0.28~0.30 MPa,温度在168~170℃间,与之前工况相比,虽然压力提高较大,但是温度却升高不明显,解吸的温度前后也基本保持相同(109~112℃),更奇怪的是前后的蒸汽流量(约8500m3/h)却基本不变,是怎么回事呢?可有能降低蒸汽压力,温度又提升的解决之道?万分感谢!!!是不是再沸器结垢了,检查一下再沸器外管壁,还有塔釜再生蒸汽流量是多少 是不是再沸器结垢了,检查一下再沸器外管壁,还有塔釜再生蒸汽流量是多少 本帖最后由 lsm224 于 2013-12-20 08:24 编辑
见下面回复,希望对你有所帮助 本帖最后由 lsm224 于 2013-12-20 08:23 编辑
1、蒸汽0.2MPag对应133.5度,0.3Mpag对应143.6度,你温度偏高,温度计有问题?(蒸汽系统空气未排尽应该温度偏低)
2、解吸的温度是指塔底温度吗?那是恒沸的,增加热负荷对塔底温度影响不大(塔差压增高会略有增高),对塔底温度影响大;
3、蒸汽回路若无控制阀、仅靠差压(静液柱)循环,其流量不会有太大改变。
学习了学习了···· jacques0920 发表于 2013-12-20 01:18
是不是再沸器结垢了,检查一下再沸器外管壁,还有塔釜再生蒸汽流量是多少
非常谢谢您!再沸器结垢也是一个原因,想考虑别的一些因素。塔釜再生CO2气体流量大概1300Nm3/h,蒸汽是8500kg/h,蒸汽压力改变前后,并没有多少改变的。麻烦您再次给予解惑啊。谢谢您! lsm224 发表于 2013-12-20 08:13
1、蒸汽0.2MPag对应133.5度,0.3Mpag对应143.6度,你温度偏高,温度计有问题?(蒸汽系统空气未排尽应该温 ...
非常谢谢您!1.温度确实高很多,似乎是过饱和蒸汽了。温度计基本是没有问题的。
2.解吸温度指的确实是塔底温度,通过控制蒸汽流量来控制的,基本在109~112度之间的。不能确定是否恒沸,大部分厂家都是在那个温度压力(0.06MPaG)下解吸MDEA富液的。我再确认下塔阻力是否改变。
3.蒸汽回路有控制阀的,通过控制蒸汽量来保持塔底温度基本不变,但是蒸汽温度压力改变了,流量改变却很不明显。此外,发现当蒸汽的压力高于0.24MPa后,蒸汽压力提高,塔顶压力反而下降。低于0.24MPa,两者有相同的变化趋势。
实在令人费解!请您再次指教! fengyun4 发表于 2013-12-21 10:42
非常谢谢您!再沸器结垢也是一个原因,想考虑别的一些因素。塔釜再生CO2气体流量大概1300Nm3/h,蒸汽是85 ...
你的蒸汽是从哪里过来的 jacques0920 发表于 2013-12-21 14:33
你的蒸汽是从哪里过来的
蒸汽主要从造气炉夹套自产蒸汽而来的,谢谢您! 学习了,嘿嘿~~~ 一、塔压差
二、MDEA浓度 fengyun4 发表于 2013-12-22 16:15
蒸汽主要从造气炉夹套自产蒸汽而来的,谢谢您!
按理说压力这么高温度降不应该这么快啊 fengyun4 发表于 2013-12-21 11:17
非常谢谢您!1.温度确实高很多,似乎是过饱和蒸汽了。温度计基本是没有问题的。
2.解吸温度指的确实是塔 ...
1、塔底温度主要是与塔底压力有关(恒沸,一般10%左右气相分率),
2、蒸汽回路流程不太清楚,流量与系统差压有关,与绝对压力没关系。是否有可能蒸汽过饱和,由过饱和冷却至饱和蒸汽占用了换热面积,导致换热器总的换热量反而减小? 饱和蒸汽随压力升高热焓下降:流量应变大
升高温度会造成工艺物料与蒸汽温差过大,沸腾方式发生变化 呵呵来回答下你吧
AMEDA溶液的再沸塔温度控制一般是处于沸点温度的,其温度的升高与否跟你CO2压力控制有关,跟蒸汽的温度及压力无关,如果你想提高再沸塔温度,可以适当提高CO2压力,但提高CO2压力对CO2低压闪蒸不好。
因为再沸塔中溶液时处于沸腾状态的,所以不管你提高多少蒸汽压力及流量,温度也不会下降,你可以试试适当降低蒸汽流量,其温度应该也不会变。当然前提是确保你的再生度不变。
你用的低压蒸汽是过热的,因为如果是饱和蒸汽,其容易在管线中冷凝,形成水击。 塔内温度和成分、压力相关,
再沸器蒸气侧和塔侧应该会是相当温度差,
想要提升塔内温度,就要提高塔内压力,
让塔顶部冷凝侧温度提高,也是提升塔内温度/压力的方法之一,
总之,要适合原始操作设计。 温度与塔操作条件相关,另外这两者蒸汽热焓本来就相差不大,故流量差别也不会太大 再沸器蒸汽温度解惑
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